在钻(冲)孔结束,下放钢筋笼到灌注水下混凝土这段时间中,泥浆将会沉淀,由于沉淀的土与孔底碎土渣未固结,当基础浇筑完成承受荷载时,孔底土受到固结,体积减少而引起下沉且承载力降低,冲孔桩承载达不到设计要求多为孔底沉渣过厚造成的。因此,必须引起高度重视,一定要确保降低泥浆的相对密度,稠度,含砂量等指标,清除和减少孔底沉渣的厚度,在浇筑水下混凝土前孔内的允许沉渣厚度必须满足设计要求及规范要求,即达到以下标准:泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,黏度17-20S,严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。
清孔是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒,石砾等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘接力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,*终桩孔内的沉渣清除干净。冲孔桩成孔至设计标高后,经过孔径,孔深,竖直度等进行检查,确认冲孔合格后,应开始清孔,必须做到终孔后清孔一次和灌注前清孔一次,清孔后沉渣满足设计要求。
WFL-100型泥浆分离器主要适用于现代基础工程施工中采取泥浆固壁、循环钻进工艺的大口径桩基、正反循环打桩、旋挖钻打桩、冲击钻打桩的护壁泥浆处理,及泥水顶管、盾构工程、地连续墙作业的泥浆处理,净化回收。
使用该设备能为您创造以下几个方面的优势:
1、泥浆的充分净化,控制泥浆的指标、减少卡钻事故、提高造孔质量。
2、对土碴的有效分离,提高造孔质量,缩短清孔时间。
3、泥浆循环利用,节约造浆材料,降低施工成本。
4、泥浆的闭路循环方式及较低的碴料含水率,减少环境污染,减少外运成本。
使用WFL-100型泥浆分离器有助于相关工程施工高质、高效、经济、文明地进行!
二、技术性能
1、泥浆处理量达到100m3/h(WFL-100型);
2、净化除砂的分离粒度d50=0.060mm;
3、碴料筛分能力25-50t/h。可根据造孔机具进尺的不同而调整;
4、筛分出的碴料**含水率小于30%;
5、污浆的**比重小于1.2g/cm3,马氏漏斗粘度40s以下(苏氏漏斗30s以下),固相含量小于30%;
6、能处理污浆的**比重小于1.4g/㎝3;
经过多年泥浆设备设计与制造,万泽锦达的泥浆分离/脱水/干化设备已应用到包括:顶管施工、隧道掘进、市政打桩、地下防渗墙建设等多个工作场所,都显示了良好的处理性能和效果。积累了丰富的经验,并逐步在盾构 顶管 隧道施工领域形成了自己的泥浆处理一体化解决方案。
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